Bonjour à tous,
Je suis en train de fabriquer un quad à pas collectif avec une Naze32 acro.
La partie construction est terminée, je bloque actuellement sur la partie 'électronique'.
J'ai branché les 4 servos sur les sorties moteur 0,1,2 et 3 de la carte.
je suis parti dans cleanflight sur une config en X
j'ai diminué le SET_motor_pwm_rate à 50, étant donné que je suis avec des servos et non des esc.
La gestion du moteur est faite actuellement avec une autre voie branchée directement sur le récepteur. De ce fait, je fais tourner les hélices à une vitesse donnée et joue sur les collectifs pour les phases de vol.
J'ai effectué mes test avec cleanflight 0.65 et 0.66 et les firmware 1.9 et 1.10
Mon problème actuel :
Lorsque j'augmente jusqu'à mi-course le manche des gaz (qui agit donc sur les 4 servos) et puis ne bouge plus a rien, les sorties moteur ne restent pas stable dans le temps.
La courbe de tous les moteurs évolue , soit vers le haut, soit vers le bas, alors qu'il n'y a plus aucuns mouvement sur le manche.
Il n'y a pas de vibration, car ce sont juste les servos qui commandent le pas collectif, moteur et hélices à l'arrêt, drone posé sur une surface plate, accéléromètres calibrés sur cette même surface.
Ci-joint un graphique avec les courbes des sorties moteur.
Le manche des gaz est au mini au début.
Je l'augmente jusqu'à mi-course et puis ne bouge plus a rien et laisse le temps faire son travail.
Question ?
Faut-il modifier d'autres paramètres si l'on branche des servos à la place des esc.
Avez-vous des conseils ?
Merci,
Olivier
Je suis en train de fabriquer un quad à pas collectif avec une Naze32 acro.
La partie construction est terminée, je bloque actuellement sur la partie 'électronique'.
J'ai branché les 4 servos sur les sorties moteur 0,1,2 et 3 de la carte.
je suis parti dans cleanflight sur une config en X
j'ai diminué le SET_motor_pwm_rate à 50, étant donné que je suis avec des servos et non des esc.
La gestion du moteur est faite actuellement avec une autre voie branchée directement sur le récepteur. De ce fait, je fais tourner les hélices à une vitesse donnée et joue sur les collectifs pour les phases de vol.
J'ai effectué mes test avec cleanflight 0.65 et 0.66 et les firmware 1.9 et 1.10
Mon problème actuel :
Lorsque j'augmente jusqu'à mi-course le manche des gaz (qui agit donc sur les 4 servos) et puis ne bouge plus a rien, les sorties moteur ne restent pas stable dans le temps.
La courbe de tous les moteurs évolue , soit vers le haut, soit vers le bas, alors qu'il n'y a plus aucuns mouvement sur le manche.
Il n'y a pas de vibration, car ce sont juste les servos qui commandent le pas collectif, moteur et hélices à l'arrêt, drone posé sur une surface plate, accéléromètres calibrés sur cette même surface.
Ci-joint un graphique avec les courbes des sorties moteur.
Le manche des gaz est au mini au début.
Je l'augmente jusqu'à mi-course et puis ne bouge plus a rien et laisse le temps faire son travail.
Question ?
Faut-il modifier d'autres paramètres si l'on branche des servos à la place des esc.
Avez-vous des conseils ?
Merci,
Olivier