• Octo+: gros porteur x8 pliable à nacelle top mount sur base tarot en construction !

    Coucou à tous,
    J'ai revendu le drone sur lequel j'ai appris à piloter un skyhero spy 750 remanié dans tous les sens pour partir sur un nouveau projet.
    En effet je cherchais une base en kit ou déjà montée pour réaliser un projet qui me trottait dans la tête depuis plusieurs mois, après l'annonce du freefly alta : faire un gros porteur pliable, et qui permet de monter la caméra sur le dessus mais sans dépenser 11 000 euros...
    J'ai donc acheté un wookong d'occasion et un tarot ironman 1000 modifié en x8, EXACTEMENT ce que je cherchais ! Une sacrée machine que l'ancien propriétaire a monté aux petits oignons, d'une propreté impressionnante :










    Autant dire que j'ai eu du scrupule à ouvrir les entrailles de son bébé pour entamer mon projet... Surtout qu'il y avait des bras à scier, des trous à percer... Mais je me suis lancé !
    Partant du travail de scott , j'ai fait ma petite sauce et repensé l'engin pour qu'il réponde à mon cahier des charges :















    J'ai du déplacer la carte de distribution pour passer ma colonne centrale, déplacer les esc vers l'arrière pour libérer de l'espace et mettre l'électronique dans la frame.
    Malheureusement l'ému était trop gros en hauteur pour passer donc a atterri au dessus, mais ça ne gêne en rien le mouvement de mes gimbales.


    Je dois encore travailler sur
    -le système d'amortissement et refaire des amortisseurs à câble bien plus gros.
    -J'attends des hélices pliables dji 17x6
    -Je dois rendre ajustable la hauteur de la colonne centrale
    -cleaner les câbles en dessous
    -mettre une motorisation plus costaude !
    -mettre en place des condensateurs électrolytiques pour pouvoir allonger les câbles d'alimentation de mes esc et les placer en bout de bras pour libérer de l'espace supplémentaire dans la frame pour mettre un iosd mark II et un datalink. De plus il refroidiront bien plus efficacement sous les hélices, et je n'aurai pas besoin de tout rouvrir si je veux changer les esc et/ou les moteurs, ça fera moins de câble en poids, c'est toujours ça de gagné.


    Là dessus j'hésite, j'aimerai pouvoir décoller le drone à 16 kilos (14/15 kilos avec un peu de marge) et pour cela les sunnysky sont trop légers. J'hésite entre trois options:
    -Des 3520 t-motor avec des 1760 pliables dji en bipales, ou triple pales pour les charges plus lourdes, malgré la baisse d'autonomie du drone.
    -Des T motor U7 avec des 1860 pliables kde en bipales, mais le prix me rebute un peu...
    -Des Foxtech 5020, avec des 1860 pliables kde en bipales, ils sont lourds par contre mais le rapport puissance/prix semble imbattable !


    Après je me dis que malgré la puissance énorme des u7 et des 5020 les t-motor 3520 consomment moins, peuvent soulever 16 kilos (le drone, une nacelle, une red avec un optique fixe et un double follow focus hf maison) et qu'en plus je n'ai même pas à changer mes esc 40A.
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    manager56

    Buzzer pour modèle perdu

    Bonjour,

    Les valeurs indiquées, sont les valeurs en micro-secondes du signal PWM qui pilote les servomoteurs.
    Chaque valeur de chaque

    manager56 Aujourd'hui, 13h05 Voir le dernier message
    Gillou38

    MORANE AI au 1/4

    popopopoooooooooo !

    Gillou38 Aujourd'hui, 13h03 Voir le dernier message
    Omega38

    MORANE AI au 1/4

    Salut Lolo !

    Tu ne peux plus te dérober !
    Dégommes vite fait ce moteur et après ... tu me vois venir ... la patrouille !

    Omega38 Aujourd'hui, 12h55 Voir le dernier message
    Gilles092

    Buzzer pour modèle perdu

    Oui, c'est bien un inter 2 positions.
    Inversion du sens comme indiqué, et changement du ratio (-120 à +120)
    Tes suggestions sont très pertinentes

    Gilles092 Aujourd'hui, 12h07 Voir le dernier message
    mathus

    Buzzer pour modèle perdu

    Tu as essayé d'inverser la voie? Ou augmenter la plage à -150 + 150

    Et c'est bien un inter 2 positions que tu as mis?


    mathus Aujourd'hui, 11h45 Voir le dernier message